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对标分析促成管理升级——记冀中能源邯矿集团郭二庄矿对标管理工作实践
字号:[    ] 发布时间:2013-12-09 00:00:00 来源:中国国土资源报 发布人:黄振东

    煤炭黄金十年已经过去,煤炭需求增速放缓,整个行业普遍不景气,加之煤价下跌,企业经济下行压力加大,重压之下更需要提升管理水平,管理是企业发展的永恒主题。面对这种境况,冀中能源邯矿集团郭二庄矿作为一个有着60多年历史老矿,突出质量和效益两大主题,提出“向管理要效益”,这成为企业发展的必然选择。自2012年7月份开始,该矿在材料单耗、现场管理、回收复用、修旧利废等方面开展对标管理,收到明显成效,截至目前,吨煤考核单位成本比计划降低25.65元。

  材料单耗纵向对标

  实行材料单耗对标是一项全新的工作,需要大胆探索。为此,该矿组织相关部门人员走出去,到兄弟单位学习取经,查找不足,自我加压,改进完善管理办法。实行材料单耗对标,关键是找准标杆值。该矿通过纵向查阅历史数据,再结合实际情况,最终确定标杆值。标杆值随着地区条件的变化而调整,做到精细管控,每月初将材料消耗指标下达到各单位,采区按吨耗,开拓掘进按米耗,其他单位按总额控制。

  为确保不超标杆值,同安全工作一样,标杆值实施“红线”控制,全矿上下树立了“省下的是金钱,浪费的是血汗”、“人人都是经营者,岗岗都是利润源”的经营理念,抓源头、控过程、细考核。从点滴抓起、从细节抓起,大胆创新,采取了一系列强有力举措,努力实现材料管理规范化、制度化、流程化。

  在具体运作中,该矿狠抓4个环节。一是创新管理机制,修订完善《井下材料实行带值移交、保值管理制度》、《自制加工、修旧利废管理办法》等一系列管理制度,做到有章可循。二是实行全面预算管理,严格领料审批。从下达指标、编制预算到填写领料单,该矿逐级严格审批,实行网上操作,追加和变更计划需经副矿长和矿长审批。三是强化过程控制,降低材料消耗。为确保各单位消耗不超目标值,该矿事前计划、事中控制、事后总结,尤其把过程控制作为重中之重。成本分析由过去每月分析1次改为3次。四是通过对标分析,优差对比,让材料超耗单位看到差距。

  去年7月至10月,采一区连续4个月材料消耗超过规定的指标,通过和材料消耗少的采二区进行对比对标,在计划、领用、保管、使用、回收、修旧利废等材料管控环节上逐一分析,找到了超耗原因,主要是设备维修不到位,配件消耗高,有丢失浪费现象,同时积极采取措施,如加强设备维修,减少配件损坏,材料少领、勤领,不积压、不浪费,材料使用班班有记录,用不完的材料配件及时交回仓库,该矿特别重点管理公私两用材料,单独建账,材料消耗每日有结算,月底有考核,全区上下树立了“既抱西瓜,也拣芝麻”、“节约一分不嫌少,浪费一分也是多”的全新经营理念,杜绝了“滴、跑、漏”现象,实施后的第1个月,去年11月份就节约了材料费用16370元。

  现场管理横向对标

  开展横向对标的关键是解决“给谁对”和“对什么”的问题。针对现场管理重点和难点,该矿分别从材料码放、牌板吊挂、丢失浪费、回弹料管理、皮带刮板机管理等多方面详细制定了标准,在区队与区队之间开展横向对标,从生产区队中选出条件相近的8个区队,分成4组开展对标,分别是采一区和采二区、掘进102队和108队、综掘区和掘进二区、工程201队和209队。

  今年,根据地区和条件的变化,该矿重新调整了对标区队,选出6个区队,分成3组开展对标,分别是采煤一区和采煤二区、掘进一区102队和掘进二区202队、综掘区一队和工程二区201队。该矿除每月公布对标管理结果外,还在月度经营分析会上重点剖析所存在的问题。

  回收复用对标查找原因

  材料回收复用是节支降耗的重点,该矿从保值管理、带值移交、建账管理、手续交接、回收率等方面制定了对标标准,选择了采煤一区、采煤二区2个回收任务比较多的采区展开对标工作。对标工作开始后,去年7月和8月两个月,采二区锚杆和托板回收率还不到90%。通过和采一区对标之后,采二区职工发现在回收过程中安排不细,交接不清,运输过程中有丢失现象,找到原因后,参照采一区的经验,9月份开始整改,对两巷在用的锚杆、托板首先全部造册登账,明确跟班副区长负责,及时办理带值移交手续。从月初确定工作量、责任人、考核人,月底材料科进行汇总,对因丢失而不能完成任务指标的进行通报批评和罚款,确保各种材料回收干净。9月份以后,采二区锚杆、托板以及其它材料丢失现象大为减少,平均每月回收材料价值40多万元,其中大型材料回收率达到了100%,其它材料配件回收率也均超过了95%。

  为使井下材料“带值移交、保值管理”制度落到实处,杜绝材料丢失浪费,该矿要求巷道掘进完工,系统安装结束后及时将工作面交付回采区队,为了避免重复计算安装费用,对巷道内现存的材料、流动设备、设施等进行清点核实,并办理带值移交手续,回采区队在回采过程和采面结束时,所回收的材料、流动设备等交付材料科,进入材料仓库,同时也要办理带值移交手续,这大大减少了材料在现场丢失或埋压的现象。

  今年3月份,采二区队在22311工作面结束回收工作时,这时职工们已经到了下班时间,正准备收工,但验收员清点回收材料,发现少了2根铰接顶梁,经过重新寻找,从浮煤中找出了这2根顶梁,确保了该工作面实现了零丢失。今年以来,采一区、采二区、准备区通过严格落实“带值移交、保值管理”制度,在22311面、1263面、22104上面、22104下面这4个工作面,回收全部实现了零丢失,确保了工作面安装零投入,节省了大量材料费,提高了材料管理精细化水平。

  修旧利废对标深挖内潜

  为了充分调动基层单位内部挖潜的积极性,该矿给每个生产单位下达了每月修旧利废指标,并选出条件相近的掘进一区和掘进二区开展对标,在指标完成、修理质量、减少外修、及时交接等方面制定了标准。由于2个区队工作地点相近,修理车间相邻,互相学习,互相对比对标,各有优劣,经常互相交流,取长补短,把修旧利废作为节支降耗的主要措施,内部制定了考核指标,要求井下回收的设备配件必须3天之内修好,并要保证维修质量,同时他们还在不断扩大修旧范围,只要自己能修的就不交制修厂,最大限度地深挖内部潜力。通过对标,2个单位月月都完成了修旧利废3万元的计划指标,以点带面激励其他生产单位也相继完成了计划指标,使全矿实现了节支降耗的目标。

  2012年,该矿全年实际完成修旧利废400万元,参考去年这个指标,确定的今年标杆值是500万元,并在年初就制定了修旧利废管理办法,今年1月至9月,通过修旧利废、节支降耗实际已完成437万元。截至目前,全矿9个生产区队累计修复锚杆机409台,废旧液压278个,皮带、溜子辊筒310个,中心轴257个,风泵295台,风锤426台,风镐292台,风煤钻262台,风动扳手252台,旧地滚333个,管路弯头变节1524个。

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