“刘主任,截止目前1450型深孔卸压钻车已连续运行48小时,没有出现一次跳闸现象……”2月25日,山东能源淄矿集团唐口煤业公司防冲中心跟班主任唐笠,在井下4307轨道顺槽皮带机头如实汇报给值班人员刘明中。
原来,由于最近该中心施工接续紧张,钻车连续工作时间长,车内原有的“冷却器”,无法满足对油脂的“降温”需求,容易出现因油温过高而导致控制箱跳闸、液压油封等液压配件损坏频繁的现象,需要人工进行维修更换,既影响正常施工进度,又增加额外的油脂、配件、人工等费用支出。
针对此问题,该中心车间工会积极发动创新工室人员,通过多方论证,提出了增设冷却器的提案,首先利用钢板和无缝钢管,分别当做外壳与连接管路,制作成面积约为2㎡的冷却器。然后在原冷却系统不变的情况下,将其串接在主油路中,增强冷却系统的降温能力和效果。
自该增设冷却器后,不仅成功解决了因油温过高,导致电控箱跳闸频繁,影响正常生产的问题,而且每年可节约材料费、人工费约3万余元。
(张继涛、侯化成)