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河南能源鹤煤中泰矿业智能化技改减人保安
字号:[    ] 发布时间:2023-11-29 10:29:34 来源:河南能源 发布人:马颖
  鹤煤中泰矿业运输区创新改变传统的清仓工艺、设备,每年创效达881.1万元。
 
  一座年产150万吨煤炭的矿井水仓清理需要多少人员?该矿运输区区长李晓栋给出的答案是:原来需要6人三班轮流作业,现在1人巡检,使用煤水分离,每年可多回收原煤4950吨。
 
  “别小看这套井下煤水分离系统,可是集信息化和智能化功能于一身。”该矿运输区区长李晓栋好像知道记者要提出的第二个问题,紧接着介绍说,水仓改造小组自主创新,参照机、电、液一体化系统设计的理念,为设备加装了自动检测、自动控制、PLC 程序控制器等系统,将煤水分离系统变身为一台“水仓清理机器人”,实现了自动进行水仓清理,水仓清挖次数由原来的的每年4次降低至每年1次。
 
  “一个传统的清仓,你们是怎么想到将这么多的创新和应用融合到一起的?”随着记者的第三个问题,李晓栋回答说,集团公司提出了“创新+责任”安全理念,创新既要解放“思想”,又要秉承“解难”这一初衷。中泰矿业建矿至今的传统清仓方式都是一种被动式的清仓工艺,在水仓煤泥淤积至满的时候才开始清仓作业。水仓内的煤泥是日积月累沉积而成,形成水仓内下层煤泥固结而上层煤泥为稀煤浆,水仓进水口煤泥含水率低而排水口煤泥含水率高的分布状态,清仓机无法同时满足固结煤泥和稀煤浆处理。在清仓前的一段时间内,进水在水仓内不能进行有效的沉淀,水仓清理前的一段内悬浮物达到每升1万毫克以上,不但增加了排水机泵、管路的磨损和维检频率,而且还增加了污水处理费用。
 
  于是,水仓改造小组自主创新,跳出常规思维发现问题,突破思维障碍解决问题。水仓改造小组成员安士忠、王国宪在煤泥水进入小井的路线挖掘一个蓄水池,安装上料泵和搅拌泵,进行煤泥水收集。搅拌泵置于蓄水池底部,可防止蓄水池煤泥沉淀,搅拌泵将煤泥水输送至上料泵煤水分离装置,煤泥水经过处理后,分为煤饼和压滤过的清水,煤饼收集后由刮板机输送至皮带,清水则排至水仓。改造后,煤水分离装置采用管道闭环输送煤泥水,煤水回收率达到98%以上。
 
  经过清理后的水仓,3~5年内不用清理,全套系统只需一至两名工作人员操作和巡检。过滤后的清水经过简单处理后可二次利用。
 
  水仓改造小组还创新运用了过滤流程一键启动、根据水量大小自动调节过滤效率、系统异常自动鸣音报警、压滤机整机采用积木式结构设计等多种辅助设备,降低了劳动成本和劳动强度,提升了矿井机械化程度,保证了安全生产。
 
(河南能源集团综合办公室 供稿)
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